大型电厂鼓风机现场大修客户案例

鼓风机作为大型电厂锅炉系统的“心脏”,承担着为炉膛送风、保障燃烧效率、稳定机组负荷的核心使命,其运行状态直接关系到电厂的安全生产、能耗控制与供电稳定性。某大型火力发电厂(3×600MW机组)两台FAF26.6-16-1型锅炉送风机,已连续稳定运行8000余小时,出现轴承温度异常升高、风机振动值超标、叶轮流道积灰严重等问题,若不及时处理,可能导致风机停机,进而影响机组正常发电,造成重大经济损失。我方接到客户紧急检修需求后,迅速组建专业检修团队,制定针对性大修方案,高效完成现场大修工作,全面恢复设备性能,获得客户高度认可。

一、客户概况与检修背景

该客户是区域骨干电力企业,主营火力发电,承担着周边工业生产及居民生活的供电、供热任务,两台锅炉送风机为机组核心辅助设备,采用离心式结构、脂润滑轴承设计,安装于锅炉房零米区域,负责为锅炉燃烧提供稳定、足量的空气,是保障机组满负荷运行的关键设备。

检修前,客户反馈风机运行存在三大核心问题:一是轴承温度持续攀升,最高达92℃,远超65℃的安全阈值,多次触发报警;二是风机振动值超标,径向振动最大达4.2mm/s,超出3.8mm/s的标准要求,伴随异常异响;三是长期运行导致叶轮流道积灰、叶片磨损,风机出力下降约8%,增加了能耗成本。结合设备运行台账及现场勘查,我方判断需进行全面现场大修,彻底排查隐患、修复损坏部件、优化设备性能。

二、检修核心目标

  1. 彻底解决轴承温度过高、振动超标问题,消除设备运行隐患,确保风机长期稳定运行,无异常报警。

  2. 清理叶轮流道积灰、修复磨损叶片,恢复风机设计出力,降低能耗,确保风机出力满足机组满负荷运行需求。

  3. 对风机本体、联轴器、控制油站等关键部件进行全面检修、检测,更换老化、损坏的备品备件,延长设备使用寿命。

  4. 严格遵循电厂安全管理规范及检修技术标准,全程落实安全措施,确保检修过程零安全事故、零设备二次损坏。

  5. 高效完成大修工作,缩短停机检修时间,最大限度减少对电厂生产的影响,确保检修后风机一次性试车成功。

三、现场大修实施过程

我方团队接到需求后,24小时内抵达现场,结合《风机检修工艺规程》《电业安全工作规程》及设备原厂技术资料,与客户运维团队深度对接,完善检修方案,明确分工、细化流程,全程实行“安全优先、质量可控、效率优先”的原则,分5个阶段推进现场大修工作。

(一)前期准备阶段(1天)

检修前,团队完成三项核心准备工作:一是办理热机检修工作票、危险点分析票,对检修区域进行隔离,设置安全警示标识,切断风机电机、控制油站电源,并在操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”警告牌,确保作业安全;二是清点备品备件,提前准备好动调油管、联轴器胶垫、控制油站滤芯、轴承等所需备件,核对规格型号与数量,确保符合检修要求;三是调试检修工具,准备好滤油机、转子专用支架、游标卡尺、力矩扳手、百分表等专用工具,确保工具完好可用。同时,对检修人员进行安全交底和技术培训,明确检修流程、质量标准及危险点防控措施。

(二)设备解体与排查阶段(2天)

团队按照检修流程,有序开展设备解体工作:首先拆除风机进出口风道连接螺栓、人孔门,待风机内部温度降至40℃以下后,拆除上下机壳连接螺栓及定位销,配合起重专业人员拆吊风机大盖,将机壳平稳放置并整理好螺栓、围带等部件;随后拆除联轴器,将转子总成用专用吊具吊起,放置在转子专用支架上,避免转子变形。

解体完成后,对各部件进行全面排查,确认故障根源:一是轴承磨损严重,滚珠出现点蚀、润滑脂老化变质,导致轴承温度升高;二是联轴器找中心偏差超标,且胶垫老化破损,引发风机振动;三是叶轮流道积灰严重,部分叶片出现磨损、变形,影响风机出力;四是控制油站滤芯堵塞,油液清洁度不达标,影响润滑效果。

(三)部件修复与更换阶段(3天)

针对排查出的故障,团队精准开展部件修复与更换工作,严格遵循检修质量标准:

  1. 轴承系统检修:拆除老化磨损的轴承,用汽油清洗轴承座,检查无裂纹、无损伤后,更换新轴承,涂抹专用润滑脂,确保轴承安装到位,间隙符合标准(轴承箱与轴承座间隙控制在规定范围);同时清洗控制油站,更换堵塞的滤芯及老化油液,检测油站压力、流量,确保润滑系统正常运行。

  2. 转子与叶片检修:对转子进行动平衡检测,校正转子偏差;清理叶轮流道积灰、油污,对磨损、变形的叶片进行修复打磨,无法修复的叶片进行更换,确保叶片角度校对精准,叶片与机壳间隙符合质量要求;对转子轴颈进行打磨、除锈处理,提升运行稳定性。

  3. 联轴器检修:更换老化破损的联轴器胶垫,重新进行联轴器找中心,调整偏差至允许范围(动调头中心偏差符合停工待检点标准),确保连接牢固、转动平稳,消除振动隐患。

  4. 其他部件检修:检查风机机壳、轴封等部件,对松动的螺栓进行紧固,对磨损的轴封进行更换;清理风机进出口风道,检查风道密封性,消除漏风隐患。

(四)设备回装与调试阶段(1天)

部件修复、更换完成后,团队按照“先内部后外部、先核心后辅助”的原则,有序开展设备回装工作:先将转子总成吊装回风机机壳内,调整转子位置,确保安装精准;随后回装风机大盖,紧固连接螺栓及定位销;再回装联轴器、风道、轴封等部件,连接好油管路、电缆线,做好绝缘防护。

回装完成后,进行分阶段调试:首先进行静态验收,检查各部件安装情况、螺栓紧固程度、油液液位等,确认无异常;随后启动控制油站、电机,进行分步试验,检查电机转向、油站运行状态;最后进行风机空载试运行、负载试运行,实时监测轴承温度、振动值、风机出力等关键参数,及时调整优化,确保各项参数符合标准。

(五)验收与交付阶段(1天)

调试合格后,我方联合客户运维团队、技术部门,按照检修质量验收标准,开展全面验收工作:对照质量控制点统计表,检查轴承更换、联轴器找中心、叶片间隙等关键环节的质量情况;核查检修记录、质量验收签证记录,确认检修流程规范、数据达标;进行满负荷试运行4小时,监测风机运行参数,确保轴承温度稳定在55℃以下,振动值控制在3.5mm/s以内,风机出力恢复至设计标准,无异常异响、无漏风、漏油现象。

验收合格后,我方整理检修资料,向客户交付检修报告、备品备件清单、检修记录等相关文件,对客户运维人员进行现场操作培训,讲解设备日常维护要点、常见故障处理方法,确保客户能够独立完成设备后续运维工作。

四、检修成效与客户反馈

(一)检修成效

  1. 安全隐患彻底消除:轴承温度、风机振动值均控制在安全标准范围内,无异常报警,彻底解决了检修前的核心故障,避免了风机停机风险,保障了电厂机组安全稳定运行。

  2. 设备性能全面恢复:风机出力恢复至设计标准,能耗较检修前下降6%,每年可为客户节约能耗成本约12万元;叶片、轴承等关键部件性能达标,设备使用寿命延长3-5年。

  3. 检修效率远超预期:全程仅用8天完成大修工作(含准备、验收),较客户预期的10天缩短2天,最大限度减少了对电厂生产的影响,确保机组快速恢复满负荷运行。

  4. 安全与质量双达标:检修过程严格落实安全措施,未发生任何安全事故、设备二次损坏;所有检修环节均符合技术标准,质量验收一次性通过,获得客户技术部门认可。

(二)客户反馈

客户运维部负责人表示:“此次鼓风机现场大修,贵团队响应迅速、方案专业、施工规范,不仅高效解决了设备长期存在的故障隐患,还提前完成检修任务,最大限度降低了对我厂生产的影响。检修后,风机运行稳定,各项参数均达到设计要求,能耗也明显下降,为我厂机组安全、高效、经济运行提供了有力保障。贵团队的专业技术和服务态度值得肯定,后续设备大修、维护工作,将继续优先选择贵方合作。”

五、案例总结

大型电厂鼓风机作为核心辅助设备,长期高负荷运行易出现轴承磨损、振动超标、出力下降等问题,及时开展专业现场大修,是保障设备稳定运行、降低能耗、延长使用寿命的关键。本次大修工作,我方凭借专业的技术团队、完善的检修方案、严格的质量管控、高效的执行能力,精准解决客户设备故障,圆满完成检修任务,充分体现了“专业、高效、安全、可靠”的服务理念。

未来,我方将持续深耕电厂设备检修领域,积累更多大型风机检修经验,优化检修流程、提升技术水平,为各类电厂提供定制化、专业化的设备大修、维护服务,助力电厂降低运维成本、保障安全生产,实现高质量发展。

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